云浮C廠(chǎng)定冷水水質(zhì)超標原因分析及處理
來(lái)源:http://www.thesierramadre.com/ 作者:余氯檢測儀 時(shí)間:2019-07-17
摘 要:本文主要對云浮C廠(chǎng)發(fā)電機定冷水水質(zhì)不合格的原因進(jìn)行了理論分析,并針對主要原因采取了合理的處理對策,效果明顯。
關(guān)鍵詞:定冷水;電導率;銅;PH
1、概述
云浮C廠(chǎng)目前裝機容量為2×300MW,其發(fā)電機為上海汽輪發(fā)電機有限公司生產(chǎn)的QFSN300-20-2型水氫氫、靜態(tài)勵磁汽輪發(fā)電機,于2010年投產(chǎn)發(fā)電。
發(fā)電機采用封閉式自然循環(huán)通風(fēng)系統,冷卻方式為水-氫-氫型。即定子線(xiàn)圈(包括定子引線(xiàn)、定子過(guò)渡引線(xiàn)和出線(xiàn))為水內冷,轉子繞組為氫內冷,定子鐵芯及端部結構件采用氫氣表面冷卻,集電環(huán)采用空氣冷卻。
2、投產(chǎn)以來(lái)存在問(wèn)題
我廠(chǎng)定冷水水質(zhì)要求為,導電率(20℃)0.5-1.5μS/cm,PH值7―9,硬度≤2ug當量/L。根據最初設計,我廠(chǎng)定冷水補水是根據定冷水質(zhì)接有兩路補充方式,一是除鹽水泵出口,另一個(gè)是凝結水泵出口母管。定冷水整套設備在水系統運行時(shí),從冷卻水旁路一小部分冷卻水,使之流經(jīng)一臺混床離子交換器來(lái)實(shí)現冷卻水的低電導率。流經(jīng)離子交換器的冷卻水水量通過(guò)流量計指示,并由手動(dòng)閥門(mén)控制離子交換器的水量。在正常情況下,只需要少量的冷卻水流經(jīng)離子交換器,即可保證主循環(huán)水路中冷卻水的電導率處于規定范圍。
但是2010年投產(chǎn)以,云浮C廠(chǎng)定冷水水質(zhì)經(jīng)常不合格,主要是電導率不合格。經(jīng)過(guò)統計,2011年3月到7月,我廠(chǎng)發(fā)電機定冷水合格率只有54.386(如表一),嚴重影響我廠(chǎng)發(fā)電機的安全運行,給安全、經(jīng)濟發(fā)電帶來(lái)嚴重的危害。
表一
3、原因分析
針對定冷水水質(zhì)超標問(wèn)題,我廠(chǎng)雖然不斷改變補水量,但仍然很低難維持定冷水的pH 值、電導率和銅離子濃度同時(shí)合格,說(shuō)明銅線(xiàn)棒已經(jīng)腐蝕,發(fā)電機存在著(zhù)安全隱患。
經(jīng)過(guò)查閱相關(guān)資料和到其他廠(chǎng)調查并結合我廠(chǎng)實(shí)際,最后確認,補水電導率超標,定冷水水質(zhì)受到污染等原因是導致定冷水電導率持續超標的可能原因;補水PH過(guò)低、呈酸性,離子交換器出口PH過(guò)低是PH值不合格的可能原因;補水銅超標,離子交換器出口銅超標,發(fā)電機定子腐蝕過(guò)快是銅超標的可能原因。
由于我廠(chǎng)定冷水的主要補水方式是鍋爐補給水支管也就是除鹽水補水(除試驗階段采用凝結水補水),而除鹽水水質(zhì)除鹽水PH在6.0~7.0之間,電導率<0.2μS/cm,銅0μg/L,因此不存在補水電導率超標,定冷水補水PH低、呈酸性,補水銅超標導致的定冷水水質(zhì)不合格問(wèn)題。同時(shí)對三月至七月離子交換器進(jìn)出口水PH值統計分析,離子交換器出口PH值在7―8之間,只是開(kāi)機的前兩天PH值略降低,所以這也不是影響定冷水PH值不合格的主因。
隨后,到C廠(chǎng)定冷水處查看定冷水進(jìn)出口電導率運行歷史曲線(xiàn),發(fā)現自三月離子交換器出口水電導率波動(dòng)較大,離子交換器運行周期短,合格率較低,因此定冷水水質(zhì)受到污染是一個(gè)主要原因。
我廠(chǎng)定冷水采用密閉式運行,不易受到外界污染;至今沒(méi)有出現過(guò)工業(yè)冷卻水漏人發(fā)電機冷卻水的現象;但是每次CO2置換H2時(shí),定冷水水質(zhì)就會(huì )出現電導升高、PH降低的現象,說(shuō)明定冷水水質(zhì)受到CO2的污染,因為CO2溶于水會(huì )產(chǎn)生酸性,因此這是定冷水水質(zhì)受污染的另一主要原因。
最后,我們得知銅的腐蝕速率跟銅質(zhì)設備所處水環(huán)境的PH有很大關(guān)系,PH在7.8―8.5之間,銅的腐蝕速率是最小的。而從定冷水含銅量和PH的歷史數據中,我們得知當定冷水的PH在6.0―7.0之間時(shí),含銅量是超標的。所以,這是導致定冷水含銅量超標的主要原因。
圖一
4、問(wèn)題的解決
經(jīng)過(guò)調查研究,我們知道了交換器出口水質(zhì)不合格,定冷水水質(zhì)受到污染,發(fā)電機定子腐蝕速率過(guò)快是定冷水水質(zhì)超標的主要原因。針對以上我們主要采取了以下措施。
A、交換器出口水質(zhì)不合格
采用特殊的有效粒徑0.50―0.70mm專(zhuān)用定冷水處理樹(shù)脂(大孔苯乙烯結構),H型,OH型,Na型、氨型樹(shù)脂按一定比例混合在一起,成為特殊的定冷水處理樹(shù)脂。通過(guò)對所用樹(shù)脂的種類(lèi)及混合比例分析,得出樹(shù)脂種類(lèi)對應的流量,同時(shí)運用正確的裝填樹(shù)脂方法,以及對樹(shù)脂再生,采用交換容量更大,質(zhì)量較優(yōu)的定冷水專(zhuān)用樹(shù)脂,以保證離子交換器能發(fā)揮較大作用的同時(shí)保證出水電導、PH、含銅量合格
B、定冷水水質(zhì)受到污染
主要是確保發(fā)電機的嚴密性的情況下,采用置換前對離子交換器隔離,置換完畢后對定冷水系統排氣、沖洗換水,沖洗合格后再投入使用的方法,以使定冷水水質(zhì)溶解性氣體減少,減少氣體(尤其是CO2)溶于水對定冷水PH、電導率的影響
C、發(fā)電機定子腐蝕速率過(guò)快
主要是要保證定冷水PH在7.8―8.5之間,保持弱堿性,必要時(shí)投入離子間交換器運行提高定冷水PH或按比例補入部分高PH的凝結水。
經(jīng)過(guò)科學(xué)的處理,我廠(chǎng)定冷水合格率直線(xiàn)上升,見(jiàn)表二。
表二
5、總結
機組定冷水不合格,不僅會(huì )影響機組高負荷運行的安全性,而且會(huì )增多定冷水換水量,而定冷水補水是除鹽水,所以就會(huì )增加除鹽水的用量。除鹽水是經(jīng)過(guò)預處理,一級除鹽處理+除鹽精處理而得 ,也會(huì )增加了我廠(chǎng)水處理成本。另外,定冷水不合格,增加了離子交換器更換樹(shù)脂的次數,從而增多了樹(shù)脂的用量,也就增加了定冷水處理的成本。經(jīng)過(guò)科學(xué)的處理后,我廠(chǎng)定冷水合格率達96.66%,不僅保證了機組的安全運行,還使機組換水次數下降,降低了運行人員的勞動(dòng)強度。
參考文獻
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