聚脲防腐層對出水水質(zhì)的影響
來(lái)源:http://www.thesierramadre.com/ 作者:余氯檢測儀 時(shí)間:2018-08-06
摘 要:核電施工對水質(zhì)的要求較高,在除鹽水過(guò)程中,為了防止箱體腐蝕,通常在水箱內壁上涂上一層聚脲防腐涂層。聚脲防腐層對出水水質(zhì)具有一定的影響。筆者分析了這一影響,并且通過(guò)試驗的過(guò)程提出了除鹽水箱內壁聚脲防腐涂層對水質(zhì)具有影響的結論,但影響不大,電廠(chǎng)處于正常運行狀態(tài)下,通過(guò)監測和間斷性的淡水輸入就可以解決。
聚脲是核電廠(chǎng)除鹽水箱為防止腐蝕而使用的一種表面涂層,主要成分為異氰酸酯類(lèi)化合物。這種技術(shù)最初源于美國,隨后日本和韓國也在20世紀末期開(kāi)始使用這一技術(shù),并且在核電領(lǐng)域取得了很好的效果。我國第一次使用聚脲材料是在1995年,事實(shí)上是早于日本等國家。隨著(zhù)核電工程的發(fā)展,在核電工廠(chǎng)除鹽水箱上的應用成為一種流行。將其應用于核電廠(chǎng)污水處理過(guò)程中的箱體上,就可以實(shí)現防腐以及脫硫作用,聚脲以其高效性受到各個(gè)行業(yè)的歡迎,如箱體防腐、廢水池襯里以及管道的涂層等。但對于核電廠(chǎng)來(lái)說(shuō),水質(zhì)的保證是基礎,聚脲彈性材料除鹽水箱內壁防腐材料溶出物對出水水質(zhì)具有嚴重的影響,因此針對聚脲涂層的處理就成為核電廠(chǎng)的主要任務(wù)之一。
1 電廠(chǎng)除鹽水的水質(zhì)要求
電廠(chǎng)發(fā)電用水主要為自然水,海水居多。海水中含大量的鹽分,鹽對于發(fā)電具有較大影響,因此電廠(chǎng)要通過(guò)一系列的除鹽過(guò)程來(lái)確保水質(zhì)。除鹽生產(chǎn)系統的作用是對已經(jīng)合格的水進(jìn)行超濾滲透處理,是電廠(chǎng)水輔助處理系統的代表。電廠(chǎng)的水處理技術(shù)目前主要包括離子交換技術(shù)和超濾滲透技術(shù)。對于除鹽水的濃度,要根據水質(zhì)需求而定。隨著(zhù)我國核電發(fā)電的快速發(fā)展,設備的類(lèi)型增加,水質(zhì)的好壞不僅會(huì )影響發(fā)電效果,還影響電廠(chǎng)設備的性能。過(guò)多鹽分會(huì )造成腐蝕嚴重,電廠(chǎng)為了防止腐蝕過(guò)程通常采用表面涂抹防腐層的方式,但從根本上,還應注重水質(zhì)的提高。
以某電廠(chǎng)為例,該核電廠(chǎng)為了防止鹽分過(guò)多造成設備腐蝕,在水箱表層上使用了聚脲材料,水箱材料為碳鋼,聚脲涂層厚度為1.5 mm ,并且要保證施工環(huán)境為天氣晴朗。使用一段時(shí)間后,水箱內壁出現溶出物,為了檢測其是否影響水質(zhì),我們對噴涂后的設備內壁進(jìn)行溶出物檢查。
2 碳鋼板聚脲涂層溶出物檢測試驗
2.1 試塊制作
聚脲試塊以1∶1的比例設計,并噴涂于除鹽水箱表面,在除銹過(guò)程中,要將試塊置于通風(fēng)處,加速其固化過(guò)程。該次的聚脲噴涂層厚度為1.5 mm。聚脲凝固時(shí)間短,通常為2~3 s,但完全固化卻需要2 d。我們對使用一周后的除鹽水箱進(jìn)行析出成分檢測,分析其工作壓力、工作溫度以及析出物的性質(zhì),期間實(shí)際的運行溫度為70 ℃~75 ℃。
2.2 試驗方法和結果
我們將試驗中試塊分成2組,并分別浸入于1 000 mL的除鹽水中,2組的浸泡時(shí)間均為7 d,不同的是第一組要求每浸泡1 d后取出,換水后再植入鹽水中,第二組則直接浸泡7 d。要保證兩種的試驗條件相同,對空白水樣進(jìn)行檢查,檢測水中Mg2+、F-、SO42-、Cl-、Ca2+以及TOC的含量。水箱鹽水量3 000 m3,2個(gè)水箱的直徑均為16 m,高H=15.766 m,對析出物質(zhì)的計算采下述公式進(jìn)行。計算所得的面積為水箱中的水與內壁接觸的最大面積:
S=πD?H+π(D/2)2=3.14×16×15.766+3.14×(16/2)2= 993.04 m2。
我們將箱內鹽水面積和試塊的接觸面積設為S2,試塊的長(cháng)度、寬度和高度分別用l,w,h來(lái)代表,水樣體積V2,經(jīng)過(guò)測試所得試塊的長(cháng)度分別為10 cm,10 cm和1 cm,則水樣的體積V2=1 000 mL。S2=2lw+2(l+w)h=0.024 m2。之后我們將能夠與水接觸的面積S和計算所得體積V2的比值記作Ssa,也就是Ssa=S/V=993.4 m2/3 000 m3=0.331 m-1。這個(gè)試驗說(shuō)明了被測試樣品并沒(méi)有完全應用,其面積是已應用面積的72倍。根據現場(chǎng)所測得的數據,并對其進(jìn)行折算后,可以得出2種浸泡方法下的水中F-、SO42-、Cl-、Ca2+、Mg2+及TOC含量的變化。從整體上,直接浸泡7 d的試塊中離子和TOC的含量均高于第一種浸泡方式。
2.3 試驗分析及結論
除鹽水水質(zhì)標準要求F-、SO42-、Cl-、Ca2+、Mg2+離子的含量要<1 g/L,而TOC<50 g/L。在該次試驗中,連續浸泡之后的離子含量較大,其中以Mg2+最多,但含量遠小于1 g/L,僅為0.143 g/L,不會(huì )影響系統除鹽效果。但2種方式的TOC均偏高,連續浸泡后的TOC含量超過(guò)了50 g/L,已經(jīng)可以對除鹽水水質(zhì)造成一定的影響,間斷性浸泡的含量為25.4 g/L。通過(guò)分析,筆者認為這是由于噴涂機A組分微量過(guò)量,使得聚脲涂層與水發(fā)生了化學(xué)反應,生成了大量的CO2,尤其是連續浸泡,生產(chǎn)的CO2量不斷提高,從而導致了除鹽水初期水中的TOC升高。產(chǎn)生影響主要在最初的7 d,進(jìn)一步驗證了這一理論。最后,我們對除鹽系統運行1個(gè)月后進(jìn)行測試,測試項目為水中的含鹽量和其他離子的含量。結果顯示,系統中鈣離子、鎂離子等均符合水質(zhì)要求,小于1 g/L。但在長(cháng)時(shí)間使用后,水箱內壁上會(huì )殘留多種污染物,也使鈣離子的含量上升,通電使用后,由于有循環(huán)水的介入,很快鈣離子和鎂離子的含量又下降至1 g/L以下。說(shuō)明在正常運行情況下,使用聚脲防腐涂層對水質(zhì)的影響較小;有循環(huán)水介入的情況下,基本上可以保持穩定。
為進(jìn)一步解決這一問(wèn)題,我們對核電站運行用水水質(zhì)需求進(jìn)行分析,發(fā)現調試期間對水質(zhì)的要求并不高,上述水質(zhì)可以滿(mǎn)足需求。因此只要控制好水量,將其應用于調試期,就可以節省二次處理或者提高系統性能的成本。但對于出水水質(zhì)的控制依然十分重要,要保證除鹽水的快速更新,一般不能超過(guò)24 h。在核電廠(chǎng)正常運行情況下,適當地向水箱內補充水分來(lái)稀釋鹽水,再通過(guò)加強監管就可以實(shí)現這一過(guò)程。
3 結語(yǔ)
核電廠(chǎng)在除鹽水過(guò)程中,通常在鹽水箱表面涂上一層聚脲防腐涂層,來(lái)防止鹽水對設備的腐蝕作用,延長(cháng)設備壽命。但大量的聚脲彈性體會(huì )造成除鹽率下降,因此對除鹽水箱聚脲涂層進(jìn)行處理是十分必要的。文章通過(guò)試驗的方式說(shuō)明了這一點(diǎn),以間隔性浸泡和連續浸泡相應材料試塊的方式進(jìn)行測驗,結果顯示,在連續浸泡后水中TOC含量確實(shí)能夠引起水質(zhì)的降低,但其他離子的含量較低,不會(huì )影響水質(zhì)。因此提示核電廠(chǎng)可以使用聚脲防腐涂層,但要除鹽水過(guò)程中,有意識地向水箱內輸送適量的淡水,減少聚脲與內壁接觸的可能,確保水質(zhì)的正常,促進(jìn)核電廠(chǎng)的穩定發(fā)展。
參考文獻
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