SBR工藝處理高COD、高氨氮煤化工工業(yè)廢水的研究

來(lái)源:http://www.thesierramadre.com/ 作者:余氯檢測儀 時(shí)間:2019-07-24

  摘要 在采用SBR工藝處理煤化工工業(yè)廢水時(shí),通過(guò)考察研究廢水的不同投加方式,跟蹤分析了COD、NH3-N、NO2--N、NO3--N、PH、DO、堿度及碳源消耗。通過(guò)對比確定了最佳廢水的投加方式達到了節約堿度、碳源消耗的目的,大大降低了運行成本。

  關(guān)鍵詞 SBR;煤化工工藝廢水;堿度;碳源

  SBR(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)是序批間歇式活性污泥法污水處理工藝的簡(jiǎn)稱(chēng),是一種按照時(shí)間順序改變活性污泥生長(cháng)環(huán)境的污水處理技術(shù),又稱(chēng)序批式活性污泥法,是一種比較成熟的污水處理工藝。它的主要特征是在時(shí)間上的有序和空間上的無(wú)序,各階段的運行工況可以根據具體的污水性質(zhì)和出水功能要求等靈活變化。SBR工藝一個(gè)運行周期中進(jìn)水、反應、沉淀、出水和閑置5個(gè)基本工序都在一個(gè)設有曝氣或攪拌的反應器內依次完成的。進(jìn)水時(shí)間、曝氣方式、攪拌時(shí)間可以根據具體的進(jìn)水水質(zhì)、污泥狀況靈活改變。

  筆者通過(guò)試驗研究了在一個(gè)運行周期內分別采用不同的進(jìn)水方式下PH、COD、NH3-N、NO2--N、NO3--N、DO的變化規律,通過(guò)對比確定了最佳廢水的投加方式,達到了節約堿度消耗、減少外加碳源,降低處理成本的目的。

  1 試驗部分

  1.1 廢水的來(lái)源與水質(zhì)

  某煤化工工業(yè),以煤為原料采用魯奇氣化工藝將煤加壓氣化為煤氣,供企業(yè)和居民使用。在煤氣洗滌過(guò)程中產(chǎn)生大量污水。污水水質(zhì)見(jiàn)表1:

  1.2 試驗裝置

  試驗裝置由一組四個(gè)尺寸相同的SBR反應器組成,反應器為長(cháng)55.5米、寬14米、有效水深5.6米。在反應器內裝有微孔曝氣器及潛水推流攪拌器;采用鼓風(fēng)機曝氣,離心泵進(jìn)水,潷水器出水,進(jìn)水由電磁流量計計量,整個(gè)系統由一套PLC自動(dòng)程序控制裝置操作運行。每一工作階段,如進(jìn)水、缺氧攪拌、曝氣、沉淀和排水等工藝參數可根據需要設定。

  1.3 分析項目及方法

  進(jìn)水和出水水樣的分析項目及分析方法見(jiàn)表2。

  2 試驗結果與討論

  2.1 沖擊性進(jìn)水非限制性曝氣方式

  一次性快速向SBR反應池中加入200 m3原污水,好氧曝氣去除有機物并進(jìn)行硝化反應,硝化完成后投加甲醇進(jìn)行反硝化,跟蹤分析一個(gè)周期內水中殘余COD、NH3-N、NO2--N、NO3--N、PH、DO變化情況見(jiàn)圖1。

  圖1

  由圖1可以看出:

  1)Do的變化規律:在進(jìn)水階段,因去除有機物的反應,異養菌的耗氧速率大于供氧速率,因此DO呈下降趨勢。當COD接近其難去除濃度時(shí),異養菌的耗氧速率迅速降低,供氧遠遠大于異養菌的耗氧速率,因此DO急劇上升,隨著(zhù)COD的降低及DO濃度的升高,異養菌因缺少底物而失去競爭力,系統內的硝化菌開(kāi)始大量的進(jìn)行新陳代謝。在氨氮去除的過(guò)程中,雖然自養菌的耗氧速率較大,由于曝氣量比較充分,因此硝化反應過(guò)程中DO不斷上升,到硝化反應后期,氨氮濃度大大降低,耗氧速率大大減小,DO上升到較高的濃度。在反硝化階段DO為零。

  2)PH的變化規律:在反應初期,PH不斷下降。這是因為去除有機物過(guò)程中,異養菌對有機底物進(jìn)行分解代謝產(chǎn)生大量CO2,CO2溶解在水中導致PH下降,及硝化反應過(guò)程消耗一定的堿度導致PH下降速度較大,最低達5.32,在厭氧階段PH會(huì )迅速上升,這是由于反硝化菌進(jìn)行反硝化過(guò)程中產(chǎn)生部分堿度。反應式如下:

  有機物去除過(guò)程:

  C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O

  硝化反應:

  第一步:2NH3 + 3O2 亞硝化菌 2NO2- +2H+ +2H2O

  第二步:2NO2- + O2 硝化菌 2NO3-

  總反應:NH3 + 2O2 NO3- + H+ + H2O

  反硝化反應:以甲醇為電子供體:

  第一步:3NO3- + CH3OH 反硝化菌 3NO2- + 2H2O + CO2

  第二步:2H+ + 2NO2- + CH3OH 反硝化菌 N2 + 3H2O + CO2

  總反應:6H+ + 6NO3- + 5CH3OH 3N2 + 13H2O + 5CO2

  3)加堿消耗:由于PH對硝化細菌影響較大,在PH中性或微堿性環(huán)境下其生物活性最強,硝化過(guò)程迅速。當酸性環(huán)境中,當PH<7.0時(shí)硝化作用速度減慢,PH<5.0時(shí)硝化作用速率顯著(zhù)減慢,為此在反應初期COD去除過(guò)程及硝化反應過(guò)程PH降低較快過(guò)程中需要補充堿度維持硝化菌所需的PH的環(huán)境。本實(shí)驗補充堿度440 Kg(CaCO3)。

  4)投加碳源的消耗:為了達到較好的反硝化效果,本實(shí)驗中投加了甲醇178 kg。

  2.2 連續進(jìn)水限制曝氣方式下

  小流量在曝氣時(shí)間段連續向SBR反應池中加入200 m3原污水,好氧曝氣去除有機物并進(jìn)行硝化反應,硝化完成后投加甲醇進(jìn)行反硝化,跟蹤分析一個(gè)周期內水中殘余NH3-N、NO2--N、NO3--N、PH、DO變化情況見(jiàn)圖2。

  圖2

  從圖2可以看出:

  1)在好氧條件下,連續進(jìn)水3小時(shí)內氨氮濃度并未隨著(zhù)進(jìn)水量的增加而同等比例的增大,而是緩慢的增加,也并未發(fā)現NO3--N和NO2--N濃度大幅度增加現象,說(shuō)明在這一階段既發(fā)生了好氧硝化,也發(fā)生了好氧反硝化(即同步硝化反硝化)。

  2)溶解氧濃度直接影響到SBR工藝的硝化反硝化程度,首先,溶解氧濃度應滿(mǎn)足碳有機物的氧化以及硝化反應的需要;其次,溶解氧濃度又不宜過(guò)高,以保證SBR工藝中的缺氧厭氧微環(huán)境的形成,同時(shí)使系統中碳有機物不至于降解過(guò)快而影響反硝化碳源。在實(shí)驗中溶解氧濃度控制在2 mg/L-4 mg/L時(shí)其同步硝化反硝化現象明顯。本實(shí)驗消耗甲醇明顯減少,僅為沖擊進(jìn)水的41%。   3)在反應初期,微生物對有機物和含氮化合物的降解,引起水中的pH值下降速度較快,隨著(zhù)氨氮經(jīng)硝化作用轉化為亞硝酸鹽氮進(jìn)入反硝化階段,由于反硝化不斷產(chǎn)生堿度,pH值下降過(guò)程變慢,然后快速上升。從而大大降低了堿度的消耗,本實(shí)驗補充堿度230 Kg(CaCO3)。

  2.3 二次等量連續進(jìn)水限制曝氣方式下的結果

  第一次向SBR反應器內加入污水進(jìn)行曝氣去除有機物及氨氮,硝化完成后再加等量污水作為后續反硝化所需的碳源,反硝化完成后再進(jìn)行曝氣,使后加污水中氨氮全部轉化為硝態(tài)氮,然后停氣啟動(dòng)攪拌投加甲醇進(jìn)行徹底反硝化,結果反應完成時(shí)間比一次進(jìn)水縮短了10%,增加甲醇量為沖擊進(jìn)水的23%。

  2.4 二次不等量連續進(jìn)水限制曝氣方式下的結果

  進(jìn)水與曝氣、停氣攪拌時(shí)間同2.3,不同的是兩次進(jìn)水量不等。第一次與第二次進(jìn)水量比為3:2,結果添加甲醇量?jì)H為沖擊進(jìn)水的12%。

  從上述實(shí)驗可以看出,原污水中碳源充足的情況下,連續小流量進(jìn)水比沖擊性進(jìn)水消耗的碳源及堿度要少。在保證原污水中有機物碳源充足的情況下進(jìn)水次數越多,進(jìn)水比例越大需投加的碳源(甲醇)越少,因此可以在測得廢水的碳氮比后通過(guò)調整進(jìn)水次數及比例,從而充分利用污水中原有碳源減少甚至取消外加碳源,運行成本大大降低。

  3 結論

  1)通過(guò)進(jìn)水方式的改變跟蹤分析一個(gè)周期內水中殘余COD、NH3-N、NO2--N、NO3--N、PH、DO變化情況,得出不同進(jìn)水方式的PH、DO的變化規律。

  2)小流量連續進(jìn)水,控制DO2-3mg/l,可以實(shí)現短程硝化反硝化,大大節約碳源及堿度的消耗。

  3)在測得廢水的碳氮比后通過(guò)調整進(jìn)水次數及比例,從而充分利用污水中原有碳源減少甚至取消外加碳源,運行成本大大降低。

  參考文獻

  [1]高景峰,彭永臻,王淑瑩.SBR法去除有機物、硝化和反硝化過(guò)程中PH變化規律[J].環(huán)境工程,2001,19(5):21-24.

  [2]周利,李凌云,楊慶,楊岸明,彭永臻.脈沖式SBR法深度脫氮工藝及其控制[J].工業(yè)水處理,2008,28(2)32-35.

  [3]高大文,彭永臻,鄭慶柱.SBR工藝中短程硝化反硝化的過(guò)程控制[J].中國給水排水,2002,18(11):13-17.

  作者簡(jiǎn)介

  田楠(1970―),女,學(xué)士,高級工程師,河南臺前人,畢業(yè)于河南師范大學(xué)化學(xué)系環(huán)保專(zhuān)業(yè),研究方向:水處理的運行管理及控制。

  崔鳳霞(1971―),女,學(xué)士,高級工程師。

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